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调结构转方式经验交流(4):烟台万华聚氨酯股份有限公司

时间:2012-07-17 21:10来源: 作者: 点击:

瞄准世界领先 立足自主创新 振兴发展民族聚氨酯工业

    30多年来,烟台万华以振兴民族聚氨酯产业为己任,坚持改革开放,坚持技术创新,克服重重困难,开发出具有自主知识产权的MDI(异氰酸酯)制造技术,其中“年产20万吨大规模MDI生产技术及产业化” 获得了国家科技进步一等奖,打破了少数国家、少数跨国公司的技术封锁与垄断,在激烈的国际市场竞争中脱颖而出,产能上升至亚太首位、全球第二,产品质量已达国际领先水平,产品价格也已成为国际市场的风向标,成功走出了一条以自主创新为核心驱动力的内涵式发展道路。宁波ISO9001认证

    烟台万华与中国的千千万万化工企业一样,发展之初面临着无核心技术、社会负担沉重等困难与挑战;同时,我们又有着与其他化工企业相区别的特殊发展环境,MDI行业的垄断性、市场竞争的残酷性、工艺技术的复杂性均超过了其他行业。面对严峻复杂的内外部环境,我们不畏艰难、顽强拼搏,以敢为天下先的勇气,积极推进改革改制,大力开展技术创新,走过了不平凡的发展历程,实现了由依赖技术引进向坚持自主创新的转变,由追随型本土企业向创新型跨国公司的转变。烟台万华发展历程大致可分为以下三个时期。

    一、由依赖技术引进向自主创新艰难转变的时期(1978-1993年)

    MDI是生产聚氨酯的重要基础原料,属高技术产品,广泛应用于航空航天、军工、汽车、家电、纺织、建材、轻工、医疗卫生等国民经济、国防建设以及人们的日常生活等各领域,世界主要化学公司及科研机构均投入大量人力、物力进行技术开发。MDI技术工艺复杂、工序环节多,生产中使用氯气和光气,自动化控制水平要求很高,技术开发难度很大,竞争者很难进入。MDI技术自20世纪50年代诞生以来,就一直由跨国公司长期高度垄断封锁,严格限制向其他国家或企业转让。

    1978年,为解决全国十亿人民的穿鞋问题,国务院决定从日本引进合成革生产线,配套引进了1万吨/年MDI的生产装置,日方企业并没有通知MDI技术所有方英国ICI公司,是MDI制造技术转让严格受限下的一条“漏网之鱼”。 这套装置属于20世纪60年代技术水平,工艺落后、消耗大、成本高,而且由于日方仅转让操作规程,不转让核心技术,自1984年开始运转后一直极不稳定,物料堵塞、泄露时有发生,现场经常能闻到苯胺、盐酸、氯苯、光气的味道,一个月停车三、四次,每次停车至少要抢修3天,历经十年都未达产,产品质量差,客户不接受,企业运营十分困难。

    面对艰难的困境,为了企业的生存,我们没有退缩,而是迎难而上, MDI课题小组靠着一股子拚劲和不服输的精神,对引进装置进行技术消化,使用最原始的手工核算方式,经过艰苦实践和探索,积累了大量的第一手数据,终于找出了装置运行不稳的原因。在此基础上,与有关高校和科研机构开展产学研合作,对装置进行了多项技术改造,装置运转5年后趋于稳定,1988年MDI产量达到了8000吨,技术改造取得了初步成效。

    20世纪80年代末,中国MDI市场出现了井喷式的增长,产品供不应求,1988年需求量达到了2万吨。跨国公司为了抢占和垄断中国市场,加快了在中国市场布局的步伐,严重威胁到烟台万华的生存与发展。由于具有技术优势与规模优势,跨国公司的MDI产品质量好、竞争力强,占据中国市场份额达90%以上,而烟台万华的MDI产品仅占市场的9%左右,企业经营十分困难。

    为摆脱生存的困境,提高产品竞争力,我们首先想到了继续引进技术。因此,我们找到原来转让技术的日本公司,提出再次引进技术的愿望。日本公司明确表示,新技术不会转让,可以考虑转让老技术,但用老技术改造老装置也只能提高2000吨/年的产能。其实,日本公司根本不想转让技术,以天价转让费紧紧关上了再次引进技术的大门。

    在日本公司拒绝后,我们把目光转向了欧美的跨国公司,先后多次谈判引进技术,包括采取与中石化合资的方式,请名头更大的中石化出面,以提高谈判的筹码,但均被回绝,甚至都不让我们的技术人员看一看装置近景。当一家跨国公司表示,烟台万华如果能拿出中国市场调研报告,就可以考虑合作之后,我们真诚地带领该公司人员到烟台MDI装置现场进行考察,并组织近20人的团队,花费巨资、耗时半年,跑遍大江南北进行国内市场调研。在对方拿到调研成果后,却因为掌握了中国的巨大市场潜力,决定单独在中国建厂,烟台万华引进技术的道路彻底被堵死了。历时5年的技术引进经历,使我们备尝屈辱,由此得出了一个深刻的教训:“核心技术是引进不来的,自主创新能力不是靠金钱可以买到的!”。

    1993年,我们发现10多年前引进的装置寿命已经到期,新技术又引进无门,产品明显缺乏市场竞争力,烟台万华陷入了前有堵截、后有追兵、进退维谷的境地。自古华山一条路,置之死地而后生,与其等待跨国公司把自己扼杀,不如自主创新闯出一条新的生路,烟台万华被逼上了义无反顾的自主创新之路。

    二、实施9688工程成功突破国际技术垄断的时期(1994-2000年)

    1994年,我们通过产学研合作,对引进装置的瓶颈逐项进行分析、核算,拿出改造方案,并且在不影响正常生产的情况下,利用大修时间进行技术改造。1995年,作为全国百家建立现代企业制度试点企业之一,原烟台合成革总厂被改制为烟台万华合成革集团有限责任公司。这一改革进程,为企业完成股份制改造和经营机制转换奠定了基础。经过一年多的努力, 1995年MDI年产量首次突破1万吨,引进装置历经11年终于达产,并于1996年达到了1.5万吨,标志着我们完成了引进装置的消化吸收。在此基础上,我们积极推进MDI制造技术的自主创新,先后投资1500万元,经过两年的艰辛探索,终于在光气化制造、DAM制造、粗MDI制造和粗MDI分析与精制等重大关键技术方面取得全面突破,其中缩合和光气化两项关键技术达到国际先进水平。

    1998年,连续精馏装置投料试车成功,跨国公司解决不了的残液变成了合格产品。这一年,在中央有关部委和省市政府的大力支持下,万华集团把优质资产MDI剥离出来,将MDI分厂改制为烟台万华聚氨酯股份有限公司。这次改制对烟台万华来说是革命性的,是对国有企业僵化体制的一次脱胎换骨的变革。通过改制、改组和改造,建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度,从此真正成为了市场的主体,确立了以技术创新为核心的发展理念,为烟台万华今后的发展奠定了坚实的基础。


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